WEAS能(néng)源监测分(fēn)析系统运行以来每年节约電(diàn)费35万元。具體(tǐ)节能(néng)效益如下:
1、排气塔风机组合优化节能(néng)。空冷車(chē)间有(yǒu)四台排气塔风机,额定功率均為(wèi)160kW,采用(yòng)两用(yòng)两备方式运行。通过对比分(fēn)析功能(néng)发现:1#排气塔风机运行功率為(wèi)110kW,2#排气塔风机运行功率為(wèi)92kW,3#排气塔风机未开起,4#排气塔风机运行在82kW,查询近三个月运行记录,7月1#与4#风机运行31天,8月1#与4#风机运行28天、2#与4#风机运行3天,9月1#与4#风机运行20天、2#与4#风机运行10天。用(yòng)户通过系统发现此问题后,调整了组合开停策略,运行2#和4#风机,避免开启1#风机。通过优化风机运行组合方式,每年节约電(diàn)费8万元。
2、循环泵运行优化节能(néng)。废气回收車(chē)间有(yǒu)三台化學(xué)品循环泵,额定功率均為(wèi)185kW,采用(yòng)两用(yòng)一备方式运行。通过系统历史数据查询功能(néng)发现循环泵运行功率均有(yǒu)一定程度的递增,3台循环泵运行功率分(fēn)别高于历史最优值10kW、10kW和20kW。通过系统报警功能(néng)提醒用(yòng)户及时维修。在用(yòng)户对设备进行维修后,三台泵运行功率都恢复到了之前的最优值。每年可(kě)节约電(diàn)费5万元。
3、制氮空压机运行优化节能(néng)。废气回收車(chē)间有(yǒu)两台制氮空压机,采取一备一用(yòng)运行方式,额定功率為(wèi)160kW。通过空运转分(fēn)析发现1#空压机存在频繁加卸载,加载功率在150kW左右,卸载功率在60kW左右,基本上每20S就会加卸载一次,空压机频繁加卸载会造成耗電(diàn)量增大,影响電(diàn)机使用(yòng)寿命。通过系统发现该问题后对空压机运行参数进行了重新(xīn)设置,使空压机处于经济运行状态,每年可(kě)节约電(diàn)费6万元。
4、离心风机运行优化节能(néng)。污水处理(lǐ)車(chē)间有(yǒu)2台同工况运行的生化离心风机,额定功率185kW,通过系统对比分(fēn)析功能(néng)及历史数据查询功能(néng)发现两台风机运行功率相差6kW,并且风机运行功率為(wèi)150kW左右,而相同工况的历史运行数据為(wèi)145kW。风机的负荷处于持续上升趋势,用(yòng)户通过系统发现问题后,对设备的运行环境及状态进行维护,使其达到了历史最优运行水平并减少了运行差异,每年节约電(diàn)费3万元。
5、循环泵空转待机。废气回收車(chē)间有(yǒu)三台化學(xué)品循环泵,额定功率185kW,采用(yòng)两用(yòng)一备方式运行,通过实时数据及近期数据查询,每月会出现2次3台设备出现同时运行情况,用(yòng)户因每月会进行两次生产線(xiàn)倒線(xiàn),在倒線(xiàn)过程中存在空转浪费。用(yòng)户通过设备运行数据对真空泵进行开停管控,通过该措施共节约電(diàn)费5万元。
6、废气回收車(chē)间生产線(xiàn)运行优化。废气回收車(chē)间主要是对两条生产線(xiàn)生产过程中产生的废气进行回收,涉及3台化學(xué)品循环泵、3台污气风机、2台新(xīn)鲜风机、2台制氮空压机,目前已停运一条生产線(xiàn),废气的流量会减少,其中化學(xué)品循环泵、污气风机為(wèi)两开一备,每月有(yǒu)3天组合运行调整时间(1#、3#运行切换后,可(kě)只开2#),参考历史数据化學(xué)品循环泵、污气风机各有(yǒu)12天只开一台设备,平均用(yòng)能(néng)為(wèi)2489kWh、2978kWh,比开2台设备平均用(yòng)能(néng)少2255kWh、2266kWh。通过合理(lǐ)调整化學(xué)品循环泵、污气风机等设备的开停机运行时间,每月可(kě)减少用(yòng)能(néng)13563kWh,每年可(kě)产生节能(néng)效益8.13万。
WEAS能(néng)源监测分(fēn)析系统运行以来除了直接带来节能(néng)效益以来,还给湖(hú)北某纤维有(yǒu)限公司带来了如下好处:
1、通过系统電(diàn)能(néng)质量分(fēn)析功能(néng)实时监测相同类型的设备运行電(diàn)压偏差情况,及时发现電(diàn)压异常。例如:现场部分(fēn)设备相電(diàn)压在225V,部分(fēn)在233V,部分(fēn)在240V,相差五到十几伏不等,现场是由于两期生产線(xiàn),有(yǒu)部分(fēn)一、二期设备分(fēn)开,未接在同一个变压器下导致工作電(diàn)压不一致,建议用(yòng)户对变压器输出档位进行调节,目前用(yòng)户已完成变压器档位的核实与调节,运行電(diàn)压均保持在230V左右。
2、针对重点设备进行实时监测与趋势分(fēn)析(例如:空冷站3#空压机、8#酸浴循环泵等设备基本接近额定電(diàn)流运行,设备运行存在潜在安全隐患),通过预警报警分(fēn)析功能(néng),及时发现企业潜在的异常问题,有(yǒu)针对性进行预防与处理(lǐ)异常,保障设备的稳定安全运转,提高设备运转率。
3、通过能(néng)耗统计功能(néng)满足用(yòng)户对原料車(chē)间、纺丝車(chē)间、酸站車(chē)间等生产各工序各班组用(yòng)能(néng)量和产量的定时自动统计,解决过去需要人工进行数据计算和转换复杂的问题,便于及时发现用(yòng)能(néng)和产量的异常,减少异常导致的能(néng)源损失。