WOES智能(néng)优化节能(néng)系统运行以来每年节约電(diàn)费287万元。具體(tǐ)节能(néng)效益如下:
1、球团冷风机改造节能(néng)。球团冷风机為(wèi)一台YKK5005-2/10kV/800kW的高压電(diàn)机,运行電(diàn)流56A,风机风门开度在70%左右,電(diàn)机运行功率约580kW。通过系统经济运行模块发现该電(diàn)机未处于经济运行状态,节能(néng)改造后,将变频器频率从46Hz优化调整為(wèi)43Hz左右,风门全开,電(diàn)机运行功率降至454kW,通过数据对比发现,電(diàn)机平均功率下降了128kW,每年可(kě)节约電(diàn)费47万元。
2、喷煤工段煤粉引风机改造节能(néng)。喷煤工段煤粉引风机為(wèi)1台630kW的高压電(diàn)机,风机风门开度在78%左右,電(diàn)机运行功率约387kW。通过系统经济运行模块发现该電(diàn)机未处于经济运行状态。经过加装WDJ電(diàn)机节電(diàn)器,将运行频率调整為(wèi)45Hz左右,電(diàn)机运行功率约為(wèi)309kW,通过数据对比发现,電(diàn)机平均功率下降了78kW。每年可(kě)节约電(diàn)费28.6万元。
3、节能(néng)灯改造节能(néng)。现场使用(yòng)了大量的非节能(néng)灯具,额定功率450W,该类灯具能(néng)耗高且故障率高。通过加装LED节能(néng)灯,实现高效用(yòng)能(néng)、节约用(yòng)能(néng),目前已经完成了2000盏200W节能(néng)灯的改造。通过对比分(fēn)析功能(néng)将改造前后的能(néng)耗进行对比,每年可(kě)节约電(diàn)费91万元。
4、班组能(néng)效管控考核,提高生产效率、能(néng)源使用(yòng)效率。通过实时查看每月每日每个班组的产量、能(néng)耗和单耗情况,系统自动开展能(néng)效诊断分(fēn)析,发现各生产班组的能(néng)耗差异。针对各生产工序(石灰窑、烧结、球团、喷煤、高炉、热风炉、转炉、连铸、加热炉、轧钢)规分(fēn)别建立班组能(néng)效评价考核體(tǐ)系,范员工操作,提高员工节能(néng)意识,实现年节约收益120万元。
WOES智能(néng)优化节能(néng)系统运行以来除了直接带来节能(néng)效益以来,还给该钢铁公司带来了如下好处:
1、建立设备档案,提高维修效率。建立各主要设备的電(diàn)子档案,方便管理(lǐ)人员查看设备的参数信息、生产厂家,改造信息,现场位置等信息,避免了纸质资料遗失带来的不便以及资料查阅的浪费时间,提高人员劳动效率。
2、提升产品单耗分(fēn)析能(néng)力。通过各种趋势图、曲線(xiàn)图等统计、分(fēn)析功能(néng)对铁水、钢坯、锻件、钢管进行单耗分(fēn)析(将当前能(néng)源消耗的指标数据与企业管控值、行业先进值进行对标),根据不同时间(白班和夜班、夏季和冬季)的单耗可(kě)以分(fēn)析出區(qū)域能(néng)耗异常的时间,从而查找原因制定措施针对性解决。
3、通过空运转分(fēn)析模块对全厂重要设备空运转进行管控,对空运转的设备给出报警提示相关人员进行处理(lǐ),通过该功能(néng)进行管控使全厂空运转的现象呈现每月下降的趋势,从而达到节能(néng)降耗的目的。
4、通过经济运行分(fēn)析模块对全厂变压器与電(diàn)机进行了监测,对不经济运行的電(diàn)机和变压器给出报警提示相关人员处理(lǐ),通过对近半年的数据进行统计分(fēn)析,不经济运行现象已较半年前明显下降。