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WOES智能(néng)优化节能(néng)系统在重庆某乳业公司应用(yòng)实例
发布时间 : 2024-06-13 来源 : 浏览量 :

重庆某乳业公司是一家专业从事低温乳制品生产的企业,成立于2006年,设计年生产乳制品17万吨。年消耗资源能(néng)源量,水69万吨/年,電(diàn)2480万度/年,气292万立方米/年。

用(yòng)户现场领导十分(fēn)注重生产管理(lǐ)和节能(néng)降耗,相关设备在选型时已经考虑到节能(néng)问题(如采空压机部分(fēn)采用(yòng)变频控制,生产设备采用(yòng)节能(néng)设备,區(qū)域用(yòng)電(diàn)进行管控等)。生产管理(lǐ)严格规范,在节能(néng)降耗方面取得了较好的效果,但仍存在用(yòng)能(néng)方面的难点和痛点,如全厂能(néng)源监测计量不全、已投入节能(néng)设备未能(néng)完全发挥作用(yòng)、设备管理(lǐ)复杂、能(néng)源管理(lǐ)未深度挖掘

针对企业在用(yòng)能(néng)方面的难点、痛点,我司组建技术专家团队前往现场开展实地调研,為(wèi)该企业提供了一套先进的、可(kě)靠的、可(kě)视化的、安全的WOES智能(néng)优化节能(néng)系统,為(wèi)提高企业能(néng)源管理(lǐ)信息化、自动化、智能(néng)化水平,实现全面节能(néng)降耗,定制了一套智能(néng)优化节能(néng)系统解决方案。

该项目2022年7月正式投运,系统上線(xiàn)后,通过智能(néng)优化节能(néng)系统从设备运行优化、工艺管控优化、管理(lǐ)策略优化三个层面对该企业提供全方位节能(néng)改进措施。在企业根据提出的改进措施完成节能(néng)改造后,带来了显著的经济效益。同时利用(yòng)我司节能(néng)系统提高了该企业的能(néng)源管理(lǐ)信息化和生产精细化管理(lǐ)水平。

 

设备运行优化节能(néng)

通过近期历史数据查询发现,4#空压机加卸载非常频繁,卸载率约50%,空载20KW,与之前的平稳运行状态相比,存在问题,可(kě)能(néng)存的原因:①如果机组加卸载压力设定值正常,考虑空压机出口至储气罐之间有(yǒu)无发生管路堵塞现象。②空压机的排气压力设定值存在与实际现场情况不符。将以上可(kě)能(néng)原因分(fēn)析发客户,并将其它现场类似空压机处理(lǐ)的过程及产生的效益一起发给客户,客户排查发现空压机2#空压机卸载压力设置过小(xiǎo),现已解决空压机加卸载频繁问题,每年可(kě)节约6.7万元。

通过能(néng)耗占比分(fēn)析发现,厂區(qū)照明在整个厂區(qū)公共用(yòng)能(néng)上占比过高,向设备部了解情况,厂區(qū)的照明路灯為(wèi)卤素灯,每个灯头250W,厂區(qū)建厂日期较為(wèi)長(cháng)久,根据现有(yǒu)环境实行节能(néng)降耗,对一區(qū)的50盏路灯进行改造,将原来的250W灯头更换為(wèi)80W的节能(néng)灯,每年可(kě)节约電(diàn)费6.1万元。

管理(lǐ)策略优化节能(néng)

通过负荷分(fēn)析发现现场制冷站1-3#24小(xiǎo)时运行,平均负荷150KW,制冷站4#6#每天4-11点和20-23点会停或降负荷,分(fēn)析1-3#也可(kě)以进行控制减少开机时间。向设备部管理(lǐ)人员了解,制冷机负荷变化是由温度控制,因担心温度达不到要求故将温度控制设置较低,若温度设置增加5℃也能(néng)满足要求,经过试验修改优化温度设置,13号各停每天4个小(xiǎo)时,负荷150kW,每年可(kě)产生19.4万元效益。

 

非节能(néng)价值體(tǐ)现

系统不仅在节能(néng)方面有(yǒu)显著的效果,还為(wèi)用(yòng)户带来管理(lǐ)、效率、安全等非节能(néng)价值方面收益。

管理(lǐ)方面:(1)加强设备异常管理(lǐ)考核。各设备(主要是制冷机和空压机)和區(qū)域(主要是冷库)能(néng)耗情况趋势分(fēn)析,及时发现能(néng)耗异常,协助電(diàn)工和生产管理(lǐ)判断和管理(lǐ)。

效率方面:(1)实时监测负荷,全面及时了解生产负荷。系统上線(xiàn)能(néng)源部前要了解生产负荷情况,必须到配電(diàn)室查看运行数据。系统上線(xiàn)运行后可(kě)在办公室实时查看各線(xiàn)路和设备的负荷情况,尤其是在夏季限電(diàn)的情况下,如发现负荷问题,及时反馈客户调整,做负荷转移,提高管理(lǐ)工作效率

2)实现自动抄表,自动生成报表。系统上線(xiàn)运行后实现了该现场个性化报表需求,如单位用(yòng)電(diàn)统计是25号时间节点的财務(wù)统计,月统计按照25日统计。按照區(qū)域设计,可(kě)任意选择时间统计,节省了原来人工抄表的时间,抄表也更加准时,提高了生产管理(lǐ)效率。

安全方面:实行温度监测可(kě)视化。系统上線(xiàn)运行后实现了该现场各变压器和进線(xiàn)柜的温度监测,可(kě)帮助用(yòng)户实时监测变压器温度,尤其在夏季高温情况下,避免了变压器因温度过高导致的故障,进而也减少了对生产的影响。

 

总结:该节能(néng)系统项目已在现场稳定运行2年,通过设备运行优化节能(néng)、管理(lǐ)策略优化节能(néng)、分(fēn)析诊断等节能(néng)措施,预估每年节能(néng)经济效益32.2万元左右,并通过遠(yuǎn)程平台為(wèi)企业的系统运行提供了持续的节能(néng)服務(wù)。

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