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WEAS能(néng)源监测分(fēn)析系统在湖(hú)北某水泥厂应用(yòng)实例
发布时间 : 2022-05-11 来源 : 浏览量 :

湖(hú)北某水泥厂有(yǒu)一条日产5500吨熟料带余热发電(diàn)新(xīn)型干法水泥生产線(xiàn),年生产能(néng)力达到150万吨熟料、180万吨水泥。公司由35kV进線(xiàn)為(wèi)全公司供電(diàn),装机容量為(wèi)31500kVA,按变压器容量收费,同时企业建立了余热发電(diàn)系统容量為(wèi)12000kVA。

结合现场能(néng)源使用(yòng)现状、系统建设的基础条件以及各级领导对系统建设的要求,经过我公司专业节能(néng)技术团队的现场充分(fēn)论证分(fēn)析,為(wèi)该公司量身打造了一套WEAS能(néng)源监测分(fēn)析系统解决方案。2021年8月项目正式投运,通过能(néng)源管理(lǐ)系统从设备运行优化、工艺管控优化、管理(lǐ)策略优化三个层面对该企业提供全方位节能(néng)改进措施。在企业根据提出的改进措施完成节能(néng)改造后,带来了显著的节能(néng)经济效益。

设备运行优化节能(néng)

電(diàn)动机经济运行

通过能(néng)源监测分(fēn)析系统中的電(diàn)动机经济运行分(fēn)析诊断模块,发现现场熟料破碎机与锤式破碎机处于非经济运行状态,同时熟料破碎机经常会发生待机损耗,针对系统的这一分(fēn)析结论,企业管理(lǐ)者通过对现场生产人员的严格管控避免了待机损耗,同时针对熟料破碎机增加软启动器,实现软起停功能(néng),对锤式破碎机增加软起动设备及变负载补偿设备,為(wèi)企业带来了约15万/年的节能(néng)收益。

管理(lǐ)策略优化节能(néng)

关联设备管控优化

通过能(néng)源监测分(fēn)析系统实时数据、历史数据功能(néng),发现原料磨机与原料磨循环风机联锁设备开启停管控不严的情况,原料磨机停机后经常会出现循环风机晚停机和空转的问题,针对该问题系统及时报警,推送给企业管理(lǐ)人员,发现现场操作员经常会由忘记同步关停的情况,经管理(lǐ)人员下达整改要求并严格考核后,每年节省13万元電(diàn)费。对比分(fēn)析发现设备异常通过系统对比分(fēn)析功能(néng)模块,发现4台高压空压机平时任意组合开3台,其中3#空压机无论和哪两台组合均满负荷运行,能(néng)耗最高,经与用(yòng)户沟通对3#空压机进行监测,发现3#空压机属于带病运行,及时检修后目前运行负荷已降至额定负荷75%,通过此次及时解决设备异常能(néng)耗浪费约带来20万/年的节能(néng)收益。

工艺管控优化节能(néng)

通过系统近期数据查询功能(néng),发现1台篦冷机長(cháng)期处于过负荷状态。现场与用(yòng)户核实為(wèi)风门开度过大,在不影响冷却效果的情况下通过工艺调整风门开对,减少了篦冷机能(néng)耗,并且避免了篦冷机过负荷造成的故障,减少電(diàn)费消耗4万/年。通过系统对标分(fēn)析功能(néng)模块还发现,两台包装收尘风机运行存在差异,差异值约20kW,引导客户核查现场袋收尘风阻太大,清灰效果差,重新(xīn)设置脉冲喷吹系统相关参数,减少喷吹频率,减少通过核算节能(néng)效益一年7万元左右。

 

总结

该能(néng)源监测分(fēn)析系统项目上線(xiàn)运行后通过我公司的持续节能(néng)服務(wù),从设备运行优化节能(néng)、工艺管控优化节能(néng)和管理(lǐ)策略优化节能(néng)三个层面上的全方位的节能(néng)措施,带来了59万/年的节能(néng)经济效益,為(wèi)该企业年度节能(néng)目标作出了重要贡献。

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